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[案例分析] 设备故障诊断实例:减速机齿轮振动异常诊断与分析

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发表于 2018-7-9 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  本文的是关于减速机齿轮振动异常诊断与分析按的案例,非常实用的经验总结,希望对你的工作和学习有所帮助。
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  一、故障情况
  某泵减速机自投入以来一直运行良好。2003年12月监测数据显示减速机大、小齿轮轴瓦振动不断增加,而且噪声也不断增大,尤其箱体振速已达46mm /s。泵和蒸汽透平振动略有增加,故障问题主要集中在减速机上。如果继续运行下去,不仅可能发生齿轮断齿,而且会造成蒸汽透平机组和泵部件的损坏,会产生严重后果。机组布置如图所示,减速机大、小齿轮与泵和透平连接方式均采用齿式联轴器。两齿轮均为斜齿圆柱齿轮,大齿176,小齿25,速比为70.4,齿轮模数为5mm,小齿轮转速 5210r/min。
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  图1 机组布置简图

  机组解体检修前对机组各部位振动数据进行了采集,各点的振动数据如表1,可以看出减速机各点的振动明显比其他测点高。

  表1 各点振动数据 单位:mm/s
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  二、频谱分析
  采集测点2和测点5的频谱,如图 2、3所示。齿轮的啮合频率为2170.8HZ,从频谱图上可以看出主振动频率为齿轮啮合频率,其两侧边频间隔频率86.8HZ,为小齿轮转速频率。采集其他测点方向的频谱与图2、图3谱图基本相同。分析为齿轮啮合不良,重点检查小齿轮轴与透平机对中情况。
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  图2 测点2水平方向频谱

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  图3 测点5垂直方向频谱

  三、采取措施及原因分析
  采取的措施
  停机解体检查发现小齿轮与透平连接的齿式联轴器的喷油嘴堵塞,联轴器两内齿圈与外齿套因缺油润滑而发生粘合。同时检查机组对中时发现减速机与泵水平方向对中不好,测点2处的径向薄壁瓦磨损严重,巴氏合金层脱落,造成齿轮啮合时垂直方向平行度偏大。因考虑齿轮为进口部件,无原装备件,故更换了损坏的联轴器和磨损的轴瓦,重新进行找正,清洗了油系统。开机试运行时振动和噪声仍很大,频谱图形无明显改变。之后停机解体检查,更换了大、小齿轮的径向瓦和推力瓦,复查了齿轮水平和垂直方向的平行度,齿轮延齿宽方向接触面积为40%。为确定齿轮能否继续使用,机组进行了第二次开机,但振动和噪声无明显改善。第三次解体时更换了国产齿轮和部分轴瓦,开机运行时振动和噪声均大幅度下降,运行稳定。

  原因分析
  高速轴小齿轮联轴器由于缺油润滑而发生粘合现象,造成小齿轮与透平转子对中不好,小齿轮靠联轴器轴头跳动达0.06mm,同时,泵体发生偏移,致使泵与减速机不对中,两者原因造成大、小齿轮啮合不良。在这种情况下运行一段时间后,在齿面啮合处沿齿宽方向产生局部偏磨现象,齿轮的齿形尺寸发生变化,磨损处的齿面渗碳层厚度减少,即使更换轴瓦,大、小齿轮原有齿轮齿面啮合部位已发生变换,造成齿轮啮合不良,开机时减速机振动和噪声仍很大。

  来源:优感设备诊断中心微信公众号,作者:黎才斌、鲍煦光、夏炎民。

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