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[案例分析] 炼油常减压分厂102/1塔底泵故障分析报告

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发表于 2006-7-17 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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炼油常减压分厂102/1塔底泵故障分析报告
2004年8月30日机动一处和分厂巡检人员发现102/1泵(型号:150AY-150-2B)振动和躁声较大,为判断设备是否存在故障,为检修提供科学依据,应用DZ-5型振动分析仪器,对机组进行设备故障诊断。数据如下:
         
电机D1点径向振动位移、速度、加速度分别为:0.034mm、7.4mm/s、3.2m/s2
电机D2点(联轴器侧)径向振动位移、速度、加速度分别为:0.046mm、9.4mm/s、3.6m/s2
泵P1点(联轴器侧)径向振动位移、速度、加速度分别为:0.024mm、7.0mm/s、9.5m/s2
  泵P2点径向振动位移、速度、加速度分别为:0.3-1.6mm、30-50mm/s、26m/s2
振动分析:依据国际振动ISO2372 标准,对于滚动轴承及在轴承壳体测量振动值的要求,以振动速度为判定振动是否超标,且特别关注振动加速度值。对于该电机,其轴承壳体振动速度的最大极限值为11.2mm/s,电机D1、D2点轴承振动速度可用范围,但不是良好范围,特别是D2点轴承的振动速度达到9.4mm/s已经接近极限,所以建议更换电机轴承。
对于泵P1点轴承其振动速度和加速度7.0mm/s、9.5m/s2,振动加速度较大,说明存在初期疲劳损伤,特别是对其速度进行频率分析发现,51Hz接近工频(49.7Hz)的振动为2 mm/s,而270Hz 的振动为5 mm/s,可以看出振动速度的能量主要集中在270Hz,占全部能量的70%以上,而270 Hz是其工频的5-6倍,可以判断轴承存在损伤。对于P2 点轴承其振动加速度达到26m/s2,表明轴承发生高频振动,且其疲劳程度非常严重,结合参考其振动位移高达0.3-1.6mm、振动速度30-50mm/s的严重超标,判断轴承已经发生严重的疲劳破坏,再根据频率分析,发现轴承在1-100Hz存在连续的峰值,所有振参数均表现为大幅度的波动,这是较为典型的机械松动的摩擦频谱,最后诊断为轴承严重损坏,可能存在轴承内圈和轴或轴承外圈和轴承座间发生摩擦,即“耍套”情况。
结论:更换电机和泵的所有轴承,检查泵轴承座和轴的配合情况。
解体检查:8月31日解体检查发现,电动机D2点轴承内圈滚道存在2点大米粒大小的点蚀剥落,外圈滚道沿整个周向有明显的磨损划伤;而泵的P1 点轴承则残不忍睹,轴承滚动体保持架已经磨烂,内圈发生贯通性断裂,泵轴磨损严重,已经报废。

[ 本帖最后由 tjxz 于 2006-7-17 10:11 编辑 ]

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  发表于 2014-8-13 15:36
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发表于 2006-7-17 18:39 | 显示全部楼层
不错,支持一下楼主。
继续努力。
发表于 2006-7-17 20:38 | 显示全部楼层
顶一下,
发表于 2006-7-18 08:47 | 显示全部楼层
支持,谢谢!
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