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最近对一台钢球磨煤机进行了诊断,振动非常大,已经造成一台电机断轴,一台电机夹块脱落而扫膛。
振动的主要频率为小牙轮与磨筒大齿轮的啮合频率,但是经过更换严重磨损的小牙轮,振动没有任何好转。
电动机 型
号:YTM630-6 额定功率:1250MW 转
速:994r/min 制 造 厂:南阳防爆集团股份有限公司 减速器 型
号:T2C500 NFC-860 功
率:1072KW 传 动 比:
7.55 制 造 厂:SEW 小牙轮29个齿,实测转速131.7r/min,小牙轮与大齿轮均为直齿。 振动测量结果见下图,水平方向振动最大,垂直、轴向也很大 表1 #7B磨煤机振动测量结果 振动速度单峰值(mm/s)
测点 振动成分 | #1→ | #2→ | #3→ | #4→ | #5→ | #6→ | #7→ | #8→ | 63.75HZ | 7.1 | 8.7 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 1.2 | 1.0 | 127.5HZ | 2.6 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 9.1 | | | 191.3HZ | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 4.5 | 3.8 | | | 总量 | 10.0 | 14.0 | 14.1 | 15.0 | 17.0 | 18.8 | 5.3 | 4.8 |
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振动的主要频率为63.75Hz及其谐波。该减速机减速比为7.55,输入转速约994r/min,磨煤机小牙轮(即#5、#6轴承之间齿轮)齿数为29个,经计算小牙轮与大齿轮的啮合频率为994/7.55×29/60=63.63Hz,振动测试频谱分辨率为0.3Hz,所测得的63.75Hz的故障频率与小牙轮啮合频率较吻合,且由表1数据可知支承小牙轮的两轴承振动最大,据此判断引起该磨煤机系统振动的原因是小牙轮与大齿轮啮合不良,即小齿轮与小齿轮传动不连续,每对齿进入啮合状态时都有强烈的冲击,引起振动。
拆开小牙轮与减速机输出端联轴器后测量电机及减速机振动,各测点各方向振动均在1mm/s以内,且63.75Hz及其谐波完全消失,进一步说明了振动是由小牙轮与大齿轮啮合不好引起的。
根据该诊断结论,解体检查,发现发现小牙轮齿工作面磨损量达到5mm以上,更换上#6炉拆下来修复后的小牙轮(该小牙轮也严重磨损,将其从转子上拆下来对调,即将齿轮非工作面与工作面对调,不知道齿轮加工时工作面与非工作面是否完全一致)后,再次进行测试,测试结果见表2,振动无明显改善。测量小牙轮精确转速为131.7r/min,提高频谱分辨率至0.06Hz测量,故障频率为63.69Hz及其谐波(图2),齿轮啮合频率为131.7/60×29=63.66Hz,两者非常吻合。
表2 更换小牙轮后#7B磨煤机振动测量结果 振动速度单峰值(mm/s)
测点 振动成分 | #1→ | #2→ | #3→ | #4→ | #5→ | #6→ | #7→ | #8→ | 63.75HZ | 4.4 | 7.7 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | | | 127.5HZ | 7.8 | 15.0 | 2.4 | 1.0 | 6.1 | 7.6 | | | 191.3HZ | | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 8.2 | 4.1 | | | 总量 | 10.0 | 18.0 | 11.2 | 13.7 | 18.9 | 18.0 | 4.8 | 5.2 |
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此次更换齿轮后振动没有明显改善,原因分析如下:齿轮工作面和非工作面加工精度不同不能对调使用;大齿轮同样也严重磨损(小齿轮比大齿轮宽,中间明显凹陷,以此为依据很容易判断其磨损量,大齿轮比小齿轮窄不好判断,有没有标准磨具);磨损只是一方面原因,安装时大小齿轮配合没有调整好。
图没发拷贝,还是看附件吧。 图2 更换小牙轮后#2轴承及#5轴承水平方向振动频谱图
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